FX2N系统集成在玻璃钻饰自动磨钻机上的应用
| 亭面抛光完成)——亭面夹具停止往复慢行,找基准——亭面夹具向上(亭面磨抛机构准备180°转换)——亭面夹具定位——亭面夹具在步进马达的驱动下向后移动到下料位点火——下料——亭面夹具向后移动到粘沙位粘沙——(亭面夹具下一周期循环开始) 至此,一个玻璃饰品的加工已完成。 七 磨钻机控制方式 设备控制有手动、自动、停止三种方式,在自动方式下又分为全自动和单步自动两种,停止也分为自然停止和紧急停止两种,下面加以详细解释: l 手动 手动方式的设立主要是方便于设备调试、维护,在手动方式下, 可任意起停各相对独立的每一可动部件,如每一气缸运动、马达的起停等。 l 自动 自动分为全自动和单步自动。 全自动是指设备两边自动同时上料交叉加工,完成一周期加工后,自动再上料加工,直到接收到停止或故障命令为止。 单步自动是指设备一边进行全自动上料加工,另一边可不进行加工。 l 停止 由于设备自动工作后,一直处于不断自动上料加工状态,所以,设备停止分为自然停止和紧急停止。 自然停止是指按下停止按钮后,设备并不马上停止,而是进行完当前一周期的加工并返回到原位后停止下来。 紧急停止是指为发生意外或故障时设立的停止方式,按下紧急按钮时,机器马上中止当前的工作。 八 控制关键 l 冠面夹具和亭面夹具水平移动定位准确要求为10丝(道),除了步进电机控制精度要求较高外,还要考虑齿轮齿条之间间隙的影响。 l 玻璃球饰品磨切和抛光时,是由升降气缸带动粘杆向下紧压在高速旋转的磨、抛平台上完成的,其磨切尺寸和抛光精度(包括台面磨切抛光)均由三个台阶式的气动限位块进行调节,气动限位块由两限位气缸驱动,气缸电磁阀采用双线圈锁紧式电磁阀,气缸可停在任意行程位锁紧,以实现三台阶定位驱动,这样自动配合磨切和抛光时的不同尺寸。 l 冠面夹具和亭面夹具的找原位和找基准是否准确会影响到其水平方向的定位精度。 l 逻辑关系、整机动作配合相当复杂,程序量较大(目前实际程序长度为3980)。 九 控制系统集成方案选择 控制系统集成基于可行性、可靠性还有性价比等多方面因素来综合确认。下面就单片机控制、工控机(IPC)控制、PLC控制等简单比较说明。 说明:基本控制约I/O=128/75,此外,还有四台步进马达控制。 1 单片机控制 l 可靠性低 单片机本来抗干扰能力较低,从现在所要求的I/O总数来看,不 论是MCS51系列还是MCS96系列单片机,都必须进行大规模的扩展,这样系统电路更加复杂,进一步降低了系统的可靠性。 l 开发成本高 单片机的售价并不贵,以目前市场价,较有名气的ATMEL也不 过十几元钱一片而已,但简单从这表面上看这个问题是不妥的,以本人几年来单片机开发经验可知,要购入单片机开发装置(如仿真器、烧录器、电源)和还要开模制版等,这都是一笔不小的费用。加上开发周期长所投入的人力物力,其价钱已远远地超过应用PLC开发的费用。 另外由于设备是专用特殊设备,其控制系统专用性较强,通用性较差,为其投入过多的开发费用不值得。 l 开发周期更长 单片机的开发周期较长,从电路设计、开模制版、编程、仿真、调 试等经历非常长的周期,工程师往往要花大部分的时间在硬件设计和编程调试处理上,对最为重要的工艺过程往往没有更多的时间考虑。 l 不便于修改和维护 利用单片机开发的设备往往是专用的特殊设备,在市场上往往不能 找到可替代的备件,所以不便于维护,这是用户最不愿看到的。 基于以上(不限于)的原因,本人认为此方案不适用 2 工控机(IPC)控制 无疑,从可靠性来说,IPC要比单片机要好得多,但其价格昂贵, 不计其整机价格,单就要满足I/O点数据的板卡量(32通道,约10块)费用就不少,其价格要远远高于采用PLC控制的价格。 更为重要的是工控机更新换代较快,不但硬件如此,而且最根本的操作系统也不断地更新换代,换句话说,如果设备控制系统出现故障,更换硬件,可能意味着更新操作系统,进而导致整个系统的应用软件(包括界面)都要重新设计(或开发),这对太多数用户来说是不能接受的。 所以,本人认为此方案也不适用。 3 PLC控制 l 可靠性 自第一台PLC诞生就是应用于工业现场控制,不可否认,PLC的 可靠性得到了工控业界的认可。据最近行业统计显示,目前采用PLC控制的设备份额达90%。 l |
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